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真絲特殊整理及原理探究

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真絲特殊整理及原理探究

實驗方法

1真絲織物阻燃整理工藝流程

整理液配制(pH2.7)→二浸二軋(軋余率80%)→預烘(80℃,3min)→焙烘(160℃,3min)→水洗(50℃,10min)→烘干。

2阻燃整理正交試驗

采用4因素3水平正交試驗優化真絲織物阻燃整理工藝,正交試驗設計見表1。

3垂直燃燒性能測試

按GB/T5455—1997《紡織品燃燒性能測試垂直法》標準,在YG815A型織物垂直燃燒儀上進行測試。

4極限氧指數

LOI測試按GB/T5454—1997《紡織品燃燒性能需氧指數法》標準,在HC-2CZ極限氧指數儀進行測試。

5阻燃耐洗性測試

洗滌工藝:皂片2g/L,浴比1∶50,30℃洗12min,再冷水洗,晾干。按以上工藝分別重復洗滌15、30、50次。恒溫恒濕放置8~24h后,在垂直燃燒儀上測其炭長。

6游離甲醛測試

按GB/T2912.1—1998《紡織品游離水解的甲醛(水萃取法)》標準進行測試。

7織物強力測試

按GB/T24218.3—2010《紡織品非織造布試驗方法第3部分:斷裂強力和斷裂伸長率的測定(條樣法)》標準,在YG065型電子織物強力儀上進行測試。

8織物白度測試

在WS-Ⅲ型白度儀按規定測試,測試時將試樣折成4層,讀取藍光白度值,測定3個不同的部位取平均值。

9織物硬挺度測試

將織物裁剪成直徑為11.5cm的圓形,稱重后在YG821L型織物智能風格儀上進行測試。

10熱分析

在TG-DTA熱分析儀上進行測試,測試條件:試樣剪成粉末狀,空氣氣氛,升溫速度為10℃/min,溫度量程為35~650℃,質量控制在1.8~2.5mg左右。

11掃描電鏡

取經垂直燃燒后的真絲殘渣試樣,噴金處理后在JSM-5600LV型掃描電子顯微鏡對殘渣局部進行觀測。

結果與討論

1阻燃整理正交試驗

真絲織物阻燃整理正交試驗結果見表2。由表2中極差大小可知,各因素對真絲織物阻燃效果的影響程度依次為交聯劑2D用量>阻燃劑HFPO用量>柔軟劑T用量>催化劑C用量。影響阻燃效果最顯著的因素是交聯劑。隨著其用量的增加,炭長逐漸變短,阻燃效果提高,這是因為更多的交聯劑2D可以和阻燃劑HFPO及真絲纖維形成共價交聯,提高了真絲織物的阻燃效果。當交聯劑用量為100g/L時,炭長最短。此時交聯反應已經很充分,即使再增加交聯劑2D的用量,其阻燃效果也不會有太大提高,所以當交聯劑2D用量超過100g/L時,阻燃效果增加不明顯。影響阻燃效果的另一主要因素是阻燃劑。阻燃劑用量增加,阻燃性能不斷提高,這是因為有更多的阻燃劑分子在催化劑C的作用下,借助于交聯劑與真絲纖維發生共價交聯反應。當阻燃劑用量為300g/L時,阻燃效果已很好,共價交聯反應已很充分,繼續增加阻燃劑用量,阻燃效果變化不大。柔軟劑T用量對真絲阻燃效果也有一定的影響。當柔軟劑T用量為15g/L或20g/L時,炭長平均值相差不大;當柔軟劑T用量超過20g/L時,阻燃效果有下降趨勢。這是因為柔軟劑T會導致火焰在織物上的傳播速度加快,促使織物燃燒速率提高。但為了改善阻燃真絲織物的手感兼顧阻燃效果,柔軟劑T用量取20g/L為宜。催化劑C用量對真絲的阻燃效果影響較小。根據正交試驗結果,確定真絲織物阻燃整理的較佳工藝條件為阻燃劑HFPO300g/L、交聯劑2D100g/L、柔軟劑T20g/L、催化劑C40g/L。采用此工藝條件,測得其垂直燃燒炭長是6.1cm。

2阻燃整理真絲織物的耐久性

為了解阻燃整理真絲織物水洗后阻燃性能的變化,進行了洗滌試驗,結果如圖1所示。由圖1可知,隨著水洗次數的增加,阻燃真絲織物的極限氧指數不斷減小,水洗1次后其極限氧指數為37%,50次水洗后降至31.2%。這是因為隨著水洗次數的增加,真絲織物上磷含量降低,從而使阻燃性能下降。但是該阻燃體系具有活性基團,阻燃劑能夠借助交聯劑與真絲織物發生共價交聯反應,因此耐久性較好[4-5]。

3阻燃整理對真絲織物游離甲醛及物理機械性能影響

阻燃整理對真絲織物游離甲醛及各項性能的影響結果如表3所示。由表3可以看出,阻燃整理后的真絲織物游離甲醛只有40.02mg/kg,這是由于交聯劑2D為N-羥甲基化合物,它會與阻燃劑HFPO及真絲纖維發生共價交聯反應,導致N-羥甲基水解率降低,織物游離甲醛含量較低,達到了GB18401—2010《國家紡織產品基本安全技術規范》B類標準[6]。由表3可知,真絲織物白度從原來的77.41下降到62.64,這可能是由于未和真絲織物發生反應的交聯劑2D在高溫焙烘過程中,部分N-羥甲基發生水解生成的NH會被氧化成有色物質,導致了織物的黃變[7]。由表3可知,阻燃整理后真絲織物強力也有所下降,原因可能是交聯劑2D不僅在阻燃劑和真絲纖維之間形成了共價交聯,而且也會在纖維與纖維之間形成共價交聯,結合式分別如圖2和圖3所示,交聯限制了各單元之間的移動性[8],導致了強力下降。但強力下降并不嚴重,強力保留率仍高達94.06%。同時,阻燃整理后織物手感也受到了一定的影響,硬挺度增加。可能是因為交聯劑2D與阻燃劑HFPO和真絲織物上的基團形成了交聯網狀結構[9],結合式如圖4所示,交聯網狀結構使得纖維之間不易滑動,從而導致手感略受影響。整體來說,阻燃整理對真絲織物的物理機械性能影響較小。

4阻燃機理研究

1)磷-氮協同效應研究

采用4種不同的阻燃工藝對真絲進行阻燃整理,然后測試真絲織物的LOI,以研究磷-氮之間的協同效應,實驗結果如圖5所示。從圖5可以看出,交聯劑2D整理后的真絲織物與未整理的相比,其極限氧指數提高了2.3%。這是因為含氮交聯劑2D中的氮元素起到了阻燃作用。阻燃劑HFPO整理后的真絲織物與未整理的相比,其極限氧指數提高了6.5%,是有機磷阻燃劑HFPO中的磷元素起到了阻燃作用,使阻燃效果提高。而用HFPO/2D阻燃體系整理后的真絲織物與未整理的相比,其極限氧指數提高了11.6%。經HFPO/2D體系阻燃后的織物極限氧指數理論值為6.5%+2.3%+25.4%=34.2%。但是,實際測試的極限氧指數是37%,比理論上的LOI高。交聯劑2D與阻燃劑HFPO配合使用提高了真絲織物的阻燃效果,這一現象說明交聯劑2D與阻燃劑HFPO之間存在P-N協同效應。交聯劑2D可以作為氮的提供者,為阻燃體系提供氮元素,和阻燃劑HFPO中的磷元素形成P-N協同效應,使得阻燃效果得到很大的提高。

2)阻燃整理前后真絲熱性能分析

為研究HFPO/2D阻燃體系的機理,對真絲阻燃整理前后的熱降解行為進行了分析,結果如圖6所示。由圖6可知,阻燃整理后,真絲織物的分解溫度從整理前的280℃下降到225℃,600℃時殘渣剩余量由整理前的32.6%增加到37%。這是因為阻燃劑HFPO促進了真絲纖維的催化脫水而炭化,降低了熱分解溫度,改變了熱分解歷程和分解產物,減少了可燃性氣體,增加了難燃性固體炭。且從真絲DTG曲線上可以看出,未阻燃真絲織物分解速率最快的溫度為380℃,阻燃后的真絲織物有兩個最大分解速率峰值,分別對應兩個分解最快時的溫度為271℃和380℃,說明阻燃后真絲織物的分解不是一步完成的,體系中至少存在兩類主要化學鍵的斷裂,阻燃劑上的CP鍵被引入到了真絲織物上,而CP鍵的鍵能比CC鍵的鍵能小,在燃燒時易于破壞而發生斷裂,這可能也是阻燃整理后絲織物的初始分解溫度提前,熱穩定性降低的原因。分解溫度提前,相應形成更多的炭渣,炭渣本身是難燃物質,可以隔絕熱和氧氣。有效炭渣的形成,抑制了絲織物的進一步分解。阻燃整理后裂解結束時炭渣的增加,表明該阻燃體系是凝聚相起阻燃作用。

3)阻燃整理前后真絲炭渣表面形貌

由圖7(a)可以看出,未阻燃整理的真絲織物燃燒形成的炭渣較為疏松,存在球狀泡孔,且炭層易破碎塌陷。阻燃整理后的真絲織物燃燒形成的炭渣薄而致密、平整連續,且不易塌陷和滴落,能很好地覆蓋在基體表面,起到絕緣壁的作用,可有效地阻止熱量向基材傳播,阻止可燃性氣體的擴散和自由基的傳遞,從而阻止基體的進一步燃燒,表現優良的阻燃效果。

結論

a)真絲織物阻燃整理優化工藝為:阻燃劑HF-PO300g/L,交聯劑2D100g/L,催化劑C40g/L,柔軟劑T20g/L。b)阻燃整理后真絲織物具有較好的阻燃效果,垂直燃燒炭長是6.1cm,極限氧指數高達37%,50次水洗后極限氧指數為31.2%。游離甲醛含量<75mg/kg,達到了GB18401—2010《國家紡織產品基本安全技術規范》B類甲醛標準。c)通過阻燃機理分析得知:HFPO/2D體系是在凝聚相起阻燃作用的,且體系中存在P-N協同效應。

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